液压马达在使用中要注意工作油压和工作转速不能超过其规定数值,输出轴和传动轴要保证一定的同心度。初次安装使用时,壳体内应灌满工作油,壳体上的泄油管接口一般应朝上。在低温场合起动时应先作轻负荷运转,切记不要将热油突然供入冷态的液压马达中,以免发生配合面咬伤事故。带重力负载的液压系统一般通常设平衡阀和刹车油缸,平衡阀有单向和双向平衡阀之分,平衡阀的主要作用是产生背压,防止负载因自重下落,使运动平稳。其主要目的是克服系统失压或在操作过程中停顿时,产生的惯性而导致重力负载的下滑。一般平衡阀采用液控单向节流设计,实现液控单向阀和单向节流阀的控制功能。掘进机在设计中,考虑到回转油缸的同步性,会放置分流阀,通过平衡阀使回转油缸有良好的同步性。苏州消防车平衡阀怎么调试
臂架泵车问题分析方法:起动泵车,将泵车切换到泵送挡,展开l段臂架与2断臂架,并使2段臂架jiao下端离地10cm左右,停机。在l段臂架油缸活塞杆靠近活塞杆密封圈5cm处涂抹少量黄油,利用黄油标记点观察活塞杆与油缸之间的相对位移,观察30min,经检查,活塞杆滑移超过cm,确定l段臂架存在掉臂故障。确定故障点。拆开l段臂架油缸有杆腔液压锁2的进油管,使之与液压锁脱开,取消平衡阀的控制油路压力。再观察黄油标记点的相对位移,同时观察液压锁拆开处的接头体开口处流油情况。若接头处有油液流出,且l段臂下落,说明油缸密封内泄;若有油液流出,但l段臂不掉,则是平衡阀内泄。苏州液压平衡阀怎么调试液压系统检修中,元件对换法比较适合平衡阀,对换后通过观察液压系统是否恢复正常,找出异常的元件。
故障诊断(1)检查操控信号。切换操作近/遥控转换开关,将臂架控制由遥控状态切换到近控状态,在柴油机升速的情况下,拨动多路阀近控操纵手柄,观察臂架动作是否正常。经检查,近/遥控状态均出现相同故障现象,确定遥控器及近控开关之间不存在故障。(2)检查臂架泵。启动臂架泵,观察臂架泵出油管道振动情况。经观察,出油管有较大振动现象,推测滤芯可能堵塞。另外,对于臂架泵进油管道设置有球阀的泵车,需要将球阀打开至全开位置,球阀的开度影响着进入臂架泵流量的大小,这可能是故障点。(3)检查臂架多路阀组。臂架多路阀为负载敏感比例多路阀,如图2所示。先检查旁通阀得电状况,经检查,旁通阀线圈电阻值正常,得电正常;经检查,多路阀各片阀芯比例电磁铁得电正常,但阀芯移动有卡滞现象;检查多路阀中溢流阀,溢流阀调定值为34MPa,调定值正常;检查三通流量阀,发现流量阀阻尼孔有堵塞现象
故障现象举例:某泵车在施工过程中,l臂架疑似出现掉臂现象,根据出厂调试的技术标准,在负重的条件下,臂架0.5h内自行滑移不得超过5cm,如果滑移超过标准值,就称之为掉臂现象。掉臂会给泵车施工造成很大的安全隐患,必须尽快处理。3臂架平衡阀锁止原理分析如下:臂架油缸进出油口前安装有平衡阀,以液压缸有杆腔进油为例,高压油经过多路阀到达有杆腔平衡阀后进入有杆腔,同时该平衡阀会产生压力油通过管道打开液压缸无杆腔平衡阀,无杆腔油液通过平衡阀流回油箱,形成回路。当有杆腔无高压油时,无杆腔平衡阀不能打开,液压缸锁止不动,保证臂架不出现向下滑移。平衡锁止阀是防止臂架掉臂的关键元件,也是排除故障时的必检元件。根据平衡阀锁止原理分析,出现掉臂的原因与平衡阀和油缸的内泄漏有关,因此应重点检查平衡阀和油缸。液压传动系统往往会有一些故障,所以有必要对故障进行仔细地检查与分析,找到故障发生的原因,及早排除。
车起重机中的H型支腿方面的调整和修理汽车起重机中的H型支腿会产生很多故障问题,并且这个部件出现故障问题的频率非常高,所以一定要对其进行深入有效的分析。H型支腿比较容易产生的故障位置就是水平支腿上挠,通常是由于起重机承重的时候造成支腿、箱壁位置产生过大缝隙,对这个问题的解决方式较为简单,只要在磨损严重的位置上做“加垫块补焊”修复即可,并且在支腿的上下、两侧垫上符合要求的缝隙填补垫板,就能够对缝隙太大出现支腿上挠的问题进行缓解。很多汽车起重机在实际运行过程中会产生支腿动作迟缓的问题,这是由于液压系统当中的压力降低了或因支腿变形摩擦力加大了。此外,溢流阀的调整不当,液压泵出现损坏等问题也会导致支腿在实际运行过程中产生缓慢而无力的现象。还有对应位置的液压缸油封出现损坏的可能,如果所有的液压缸都出现这样的现象,就需要拆解更换油封,同时检查溢流阀、液压泵是否被损坏,之后再逐一实施对应细致的检查和维修处理。也可以使用上海福滴的0泄露支腿平衡阀Oilcomp平衡阀可以选择多种材质,钢或者铝合金。重量外形都可以随着客户的需求进行灵活调整。钻机平衡阀正反转向
掘进机的液压系统是由液压油缸、多路换向阀、平衡阀以及相互连接的胶管接头等组成。苏州消防车平衡阀怎么调试
液压油缸故障检修首先要将液压缸前轴卸下,并将液压缸放置在吊臂的下方,使用吊带固定。使用手拉葫芦对活塞杆进行固定,避免在拆卸过程中造成活塞损坏。然后进行液压缸端盖的拆卸,采用手动泵为下腔打压,使活塞杆伸出来并带出导向套,采用铜棒对导向套进行拆卸。测量导向套的环槽内径,如果尺寸过小,需要对其进行加工,使其满足公差配合标准。加工完成后装会支撑环,连接系统进行空载测试,测试成功后再进行10吨载荷测试,逐步排除系统故障,恢复起重机的正常工作。苏州消防车平衡阀怎么调试
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